镇海炼化1# 乙烯节能降碳典型经验做法
节能降碳改造案例之三
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司(简称“镇海炼化”)位于浙江省宁波市,拥有2700万吨/年原油加工能力、220万吨/年乙烯生产能力,自备吞吐能力4500万吨/年的码头,410万立方米罐储,同时负责管理超8000万吨/年吞吐能力的码头和超1200万立方米罐储。
镇海炼化坚持以习近平生态文明思想为指导,秉持“奉献清洁能源、践行绿色发展”理念,全面推进节能降碳工作。镇海炼化100万吨/年1# 乙烯装置2010年建成投产后,开展多种形式的节能降耗工作15项,年节能量合计约74550吨标煤,国内唯一连续5次在所罗门全球乙烯绩效评价中位列世界第一群组,连续9年被石化联合会评为“能效领跑者标杆企业(乙烯)”。
100万吨/年1# 乙烯装置节能降碳主要措施:
一是原料优化助力节能
利用炼化一体化优势,采用“分子管理”理念,充分挖掘炼厂干气、饱和液化气、碳五、石脑油等资源,实现乙烯原料的多元化和轻质化。优化团队每周测算效益,对可供乙烯装置使用的原料进行效益排序,优化生产方案。优化乙烯装置碳二、碳三加氢反应器运行,提高催化剂选择性,降低高附加值产品损失;优化分离各塔运行,降低塔底损失,借助装置全流程实时优化系统投用,产品实现卡边操作,提高高附加值产品收率。2021年乙烯产量110.37万吨,高附加值产品收率达62.26%。
二是技术改造助力节能
低温热联合优化。为节约能源、增加效益、充分利用急冷水中的低位热能,对BA-101~BA-108共8台裂解炉分两次进行了技术改造,增加了以急冷水为热源的裂解炉空气预热器,在不影响裂解炉正常运行的前提下,减少了燃料气和循环水用量,8台裂解炉改造后,年节能量合计10743吨标煤。乙烯裂解炉BA-109、BA-110及BA-111A/B(中间部分)空气预热器没有充分利用,其中BA-109/110原设计用低压蒸汽为热源,空气预热器采用的是顺流换热(上进下出),冬季时低压蒸汽不足无法正常投用;BA-111A/B双炉膛原设计用DS排污水为热源,投用后效果好但热源不足。2014年5月份大修改造,将BA-109、BA-110及BA-111A/B(中间部分)热源改造为Ⅱ加裂低温热水,并于2014年7月29日投用,降低了装置能耗。
乙烯裂解炉燃烧器改造。为实现裂解炉排放指标优于国家最新环保标准,公司“东海炉王”优化团队与航天十一所合作,开展技术攻关,对裂解炉燃烧器进行国产化改造。装置11台裂解炉共计1244台燃烧器,优化团队对每一组燃烧器高度、角度、朝向等进行了深入了解和探讨,制定出有针对性的改造方案。2019年,11台裂解炉全部完成改造,裂解炉烟气中氮氧化物均维持在60~70mg/m3 ,比改造前降低了35%以上,全年可降低氮氧化物排放143.1吨。通过燃烧器改造,增加燃烧器的燃烧效率,在满足裂解炉正常运行工况情况下,有效降低燃料气耗量,平均每台裂解炉可降低燃料气量为108.375kg/h,11台裂解炉全年可节省1.18万吨标煤。
优化烧焦程序。结焦反应是蒸汽裂解在所难免的。因此需要定期对各裂解炉进行烧焦,烧焦过程中存在大量燃气、蒸汽、风的消耗。为有效提升烧焦效率、减少烧焦时间,通过长期攻关,在5号裂解炉上成功实施了快速烧焦,通过大数据分析,调整空气进量、烧焦温度等参数,优化烧焦程序每个步骤的时长和时间节点,逐步优化烧焦程序,使液相裂解炉因烧焦、热备切出系统的时间由原来的48小时缩减至24小时。单台裂解炉烧焦一次时间的缩短,可节约标煤97.87吨,正常8台液相炉运行,平均一年烧焦4次/台,全年总计可节约标煤3131.84吨。
炉水采样线增加空冷。进入裂解炉炉水分析仪的汽包炉水温度较高,影响分析数据准确性,同时高温易引起结垢,使冷却使用的循环水只能就地排放,造成循环水的浪费。为解决此问题,创新攻关团队创造性提出在炉水采样器管线上安装翅片管,利用空冷效果降低炉水温度,满足分析仪的正常使用。同时降低了水冷器负荷,提高了水冷器换热效果,降低了炉水排放量,每年可节能22.5吨标煤。
三是新技术应用助力节能
乙烯裂解炉增上理论配比燃烧优化技术。通过对裂解炉烟气中的CO含量进行检测,建立燃烧过程数学模型,将CO含量作为主控变量,通过控制系统来实现燃烧和空气的理论配比,使得裂解炉能以最小的燃料消耗满足同样的工艺要求,同时还能在燃烧过程中将排放物降低到最少程度,实现加热炉节能、环保运行。乙烯1台裂解炉增上理论配比燃烧优化技术,出口烟气中氧含量由2.2%左右降至1%~1.2%,年节省燃料气300吨。
新型衬里应用。裂解炉BA-105改造辐射段衬里,衬里采用含锆陶纤整体模块+陶纤平铺背衬(含纳米微孔板)复合结构,陶纤平铺背衬均设置一层0.1mm铝箔和0.1mm不锈钢箔、共两层气阻层。2021年改造后重新投用,通过现场核算,本次改造后炉壁温度由85℃降至45℃,减少散热量约450kW,全年节省燃料气量308.52吨。
四是运行优化助力节能
“平稳就是最大的节能”。公司在抓“大平稳”上下足功夫,不断夯实了节能降耗基础。成立“东海炉王”创新团队及乙烯“一平稳四优化”创新攻关团队,攻关解决装置运行难点问题,确保乙烯装置长周期运行。在装置平稳的基础上,公司注重装置运行优化,提高产率,降低消耗。应用实时优化系统(RTO)自控软件,对裂解炉、急冷区、压分区进行在线优化,通过实施在线优化项目,使装置的生产运行更好的接近工艺约束,有效降低了单位产品能耗,更好的响应工艺扰动,提高安全操作,最小化能量消耗,提高了高附加值产品的收率。
(蒋明敬)